【化工機械設(shè)備網(wǎng) 明星企業(yè)】 巴陵石化樹脂部在創(chuàng)建綠色企業(yè)過程中,對鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂裝置熱媒爐系統(tǒng)進行改造,至2019年4月已總共投用8個月,電加熱器運行平穩(wěn),操作簡單,電耗與改造前機泵電耗持平,干氣零消耗,實現(xiàn)廢氣零排放。
該部樹脂運營中心的鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂裝置有熱媒爐系統(tǒng),原導(dǎo)熱油系統(tǒng)加熱方式是干氣燃燒給導(dǎo)熱油提供熱量,導(dǎo)熱油再將熱量傳導(dǎo)給脫溶劑用戶點,干氣燃燒過程產(chǎn)生廢氣。
同時,每生產(chǎn)1噸產(chǎn)品,消耗0.1噸干氣,且參與循環(huán)的導(dǎo)熱油約30噸,需3臺輸送泵實現(xiàn)導(dǎo)熱油循環(huán),每小時功率47千瓦。這種加熱方式既不環(huán)保,且輸送距離遠、管線長,能源損耗大。
2018年8月,運營中心成立技改小組研究對策。
他們在全面排查后,決定從導(dǎo)熱油系統(tǒng)上入手,取消原燃燒爐及干氣加熱方式,改用60千瓦/小時電加熱器給導(dǎo)熱油提供熱量。
同時停用原導(dǎo)熱油系統(tǒng)管線及導(dǎo)熱油儲油罐,導(dǎo)熱油僅在脫溶劑用戶點內(nèi)循環(huán),參與循環(huán)的導(dǎo)熱油量大幅減少,僅保留1臺功率為10千瓦/小時的機泵。
為操控好改造后的熱媒爐系統(tǒng),運營中心組織員工學(xué)習(xí)變更后的新操作法,熟悉工藝流程及溫度等控制指標(biāo),掌握操作注意事項及應(yīng)急預(yù)案。
原標(biāo)題:巴陵石化樹脂部改造熱媒爐實現(xiàn)廢氣零排放
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